经过1个多月的综合性能测试,热电车间#1机组的运行数据采集核算能耗指标检测合格,这标志着#1汽机优化改造项目顺利完成。
#1机作为公司关键供汽设备,但存在效率低、热耗高的短板,属于能耗超标的抽凝式机组,为提高效率,降低能耗,决定将其改造为抽背式机组,从本质上改变其运行方式,达到能耗要求。抽凝机改为抽背机涉及本体、辅机设备以及诸多蒸汽管线改造,如汽缸开盖、抽转子车叶片精加工、封堵抽汽口改造排汽口、拆除凝汽器焊接管道以及发电机进行动平衡检测等,因机组整体改造各单元环环相扣、工艺要求精细高,改造难度大,同时,为了不影响生产供汽,检修时间要求很紧。
作为今年热电车间最重要的一项优化改造项目,热电车间高度重视,专门成立技改项目团队,由车间主任担任负责人,车间各专业技术骨干参加,集中力量,全力以赴。多轮讨论确定检修方案、加班加点拆除辅机设备、连续不停焊接工艺管线、第一时间解决检修问题,不分昼夜吹扫管道、认真细致开展机组调试等,在机组改造四个多月时间内各专业技术人员紧密协作,党员发挥先锋作用,大家都在为项目的尽快顺利完成而攻坚克难、努力拼搏。
5月8日检修后正式开车,经改造后的#1机顺利启动、冲转定速、并网发电,经过48小时试运行,完成一次性开车并网成功;历经一个月的运行数据采集核算能耗指标验收合格。杭汽技术专家说:“经过改造后性能评估,这次#1机改造很成功,不仅解决了机组能耗超标问题,而且按机组能力工况进行估算还能产生较好效益。”
#1机成功改造不仅将满足园区下游厂家S40/S30/S30/S8四个压力等级蒸汽需求,并将持续输出公司烧碱装置生产所需的高品质低压蒸汽,为公司烧碱产能扩张提供强有力的蒸汽保障。(热电车间 陈家炼、黄祥颖)
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